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環(huán)保設(shè)備資訊

煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行常見的故障有哪些?

所屬分類:環(huán)保設(shè)備資訊 點(diǎn)擊次數(shù):8100 發(fā)布日期:2019-09-02

  隨著對環(huán)保的重視,電廠都配套了脫硫系統(tǒng),其中85%以上采用石灰石/石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)。脫硫作為電力環(huán)保的最后一道防線,雖然承擔(dān)了很大的工作量,但是得到的技術(shù)支持可以說是很薄弱的。為了滿足嚴(yán)峻的環(huán)保和節(jié)能減排要求,優(yōu)化脫硫裝置的運(yùn)行,提高脫硫裝置的運(yùn)行可靠性刻不容緩。


  一、吸收塔溢流


  漿液溢流對于脫硫運(yùn)行人員無疑就是噩夢,尤其是毫無征兆的爆發(fā)式溢流,停運(yùn)循泵,氧化風(fēng)機(jī)都手段于事無補(bǔ),突發(fā)的溢流最少要持續(xù)十余分鐘,溢流造成的地面污染,范圍大,粘度高,清理不僅麻煩,還免不了考核。

  運(yùn)行人員常規(guī)的對抗溢流的方法主要是利用消泡劑,相對于停設(shè)備、置換漿液等手段對脫硫效率的影響可以說微乎其微,漿液在長期的運(yùn)行過程中,隨著脫水石膏的排除,廢水排放等方式,都在不斷地循環(huán)更替,溢流口溢流量、溫度的變化是判斷溢流前兆的有效手段。有經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)行人員可以通過這兩個(gè)指標(biāo),提前干預(yù),避免突發(fā)大流量溢流的發(fā)生。

  泡沫溢流問題多次討論了!基本原因和對策也大體相同,可分為:漿液品質(zhì)、測量顯示的問題。

  漿液品質(zhì)問題:

  脫硫煙氣內(nèi)部的有機(jī)物及粉塵沉積,導(dǎo)致吸收塔中產(chǎn)生大量的泡沫,也是較為主要的原因。一般可通過控制漿液中污染的含量,增加廢水排放來緩解。重點(diǎn)要抓好煤炭、鍋爐燃燒、石灰石、工藝水的質(zhì)量,提高除塵器的運(yùn)行效果。

  測量顯示問題

  脫硫塔的液位測量采用的差壓變送器,還需要考慮密度的影響,脫硫塔運(yùn)行中漿液中會(huì)有氣泡,如果密度再測量不準(zhǔn),再生產(chǎn)時(shí)吸收塔漿液密度低的情況下,經(jīng)由測量得出的吸收塔液位實(shí)際低于其真實(shí)液位,易導(dǎo)致溢流問題出現(xiàn)。目前很多單位已采用了周期取樣測量裝置解決了這個(gè)問題。


  二、氧化效果差,氧化風(fēng)管堵塞

  脫硫氧化風(fēng)機(jī)為吸收塔漿池提供氧化空氣,通過氧化空氣管道將氧化空氣送入吸收塔的氧化區(qū),煙氣中的SO2吸收后與碳酸鈣反應(yīng)首先在漿液中生成亞硫酸鈣,亞硫酸鈣需與鼓入的空氣強(qiáng)制氧化生成含兩個(gè)結(jié)晶水的石膏。由于氧化風(fēng)機(jī)是按照設(shè)計(jì)硫份選型的,氧化空氣量是一定的,當(dāng)煙氣中的SO2濃度增加時(shí),漿液中過多的亞硫酸鈣得不到充分氧化,含量不斷增加(反應(yīng)不充分)。由于亞硫酸鈣是針狀的顆粒且有粘性,易造成管道結(jié)垢,同時(shí)因顆粒小,顆粒間隙遠(yuǎn)小于石膏(二水硫酸鈣)的間隙,造成脫水時(shí)真空泵阻力大大增加,真空皮帶機(jī)脫水困難,石膏含水率大,影響品質(zhì)。

  最嚴(yán)重的是吸收塔內(nèi)亞硫酸鈣得不到充分反應(yīng)后,亞硫酸鈣會(huì)包裹石灰石顆粒,抑制石灰石與二氧化硫反應(yīng),形成化學(xué)反應(yīng)封閉現(xiàn)象,此時(shí)即使增加石灰石給漿量,pH值也會(huì)下降,脫硫效率下降,即所謂的吸收塔漿液“中毒”,必須更換吸收塔全部漿液才行。脫硫塔在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)工作時(shí)出現(xiàn)這樣的問題一般主要因素是氧化風(fēng)管堵塞。

  氧化風(fēng)機(jī)通過不斷地“壓縮”空氣的體積獲得“勢能”,這期間必然會(huì)產(chǎn)生很多熱量。這些熱量在氧化風(fēng)管與漿液“接觸處”就會(huì)蒸發(fā)掉水分,形成“石膏垢”。此類故障出現(xiàn)的主要是由于氧化風(fēng)出口溫度超過標(biāo)準(zhǔn)高度的影響,增濕管路堵塞、氧化增濕水流量低以及增濕水噴嘴選型和所規(guī)定要求不符,均有可能導(dǎo)致此類故障產(chǎn)生。


  作為運(yùn)行維護(hù)人員可以通過以下幾個(gè)手段進(jìn)行預(yù)防。

  1、關(guān)注氧化風(fēng)的出口溫度,一但有溫度升高,及時(shí)處理,這種情況在機(jī)組啟動(dòng)時(shí)容易發(fā)生,主要原因是工業(yè)水管道老化,水垢堵塞了氧化風(fēng)的加濕水噴頭或電磁閥閥芯。

  2、根據(jù)實(shí)際需要定期沖洗氧化風(fēng)管、周期性沖洗就像泵需要輪換制一樣。停塔前更需要沖洗,方便檢修對氧化風(fēng)管的維護(hù)。也可以在線沖洗。


  三、石灰石上料困難、清理工作量大

  環(huán)保風(fēng)暴,石灰石難以采購。價(jià)格居高不下,部分電廠面臨無石子可用的難題。低價(jià)中標(biāo),燃煤電廠好石難求。

  在這樣的,為了保證燃煤電廠超低排需要供應(yīng)的石灰石,運(yùn)行人員和運(yùn)維人員的汗水就多灑一分,部分一線工人的怨言也多了一分。

  脫硫系統(tǒng)重要性已經(jīng)不言而喻,一旦石灰石供漿中斷,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)排放超標(biāo),影響數(shù)額巨大的超低排放電價(jià)補(bǔ)貼款,另外根據(jù)新的環(huán)保法,長時(shí)間超標(biāo)排放也屬于違法行為。此時(shí)脫硫公用系統(tǒng)的問題就很容易暴露出來,來料情況越來愈差,為了保證石灰石不中斷,堵料了,只能人工去清理。在輸送各環(huán)節(jié)清理石灰石,環(huán)境非常差,粉塵大,空氣不流通,人員辛苦不說,安全風(fēng)險(xiǎn)也很大,部分電廠在清堵過程中還發(fā)生過人身傷亡事件。2017年2月17日9時(shí)12分左右,廣東省粵電集團(tuán)有限公司珠海發(fā)電廠在該廠脫硫工藝樓負(fù)一層斗提機(jī)車間進(jìn)行檢修作業(yè)時(shí)發(fā)生一起機(jī)械傷害事故。(詳見石灰石上料系統(tǒng)檢修,違規(guī)檢修,人員傷亡)

  運(yùn)行人員監(jiān)盤過程時(shí)面對不斷降低的石灰石料倉、漿液罐料位,調(diào)整起來也是心驚膽跳,就怕斷料事件發(fā)生,需要多方聯(lián)系各級人員給予協(xié)助,很多時(shí)候需要親自上場清堵、調(diào)整跑偏、一遍遍的配合檢修做措施,累得汗流夾被。他們的心中只有一個(gè)信念,確保脫硫系統(tǒng)的正常投運(yùn)!


  作為運(yùn)維人員可采取以下手段:

  1、定期清理上料系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備,帶有石粉的石灰石在干凈的壁面上相對難以沉積,因此清理必須徹底。

  2、做好上料系統(tǒng)斗提機(jī)的監(jiān)視,及時(shí)更換變形料斗。缺失料斗。定期清理料斗外殼。

  3.將振動(dòng)給料機(jī)改造成輸送皮帶,解決振動(dòng)給料機(jī)易積泥堵塞的問題。

  4、斗提機(jī)增加電流指示,及時(shí)通過電流在掌握斗提機(jī)的工況。


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